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北元化工持续加强技术改造

更新时间:2009-03-28

陕西北元化工集团股份有限公司PVC二分厂(以下简称二分厂)始终坚持“在变革中求创新,在创新中求发展,实现安全效益最大化”的理念,在生产过程中挖潜能、找突破,通过技术改造全力提质量、去瓶颈、降成本。

在使用 ABC前应检测 HLA-B*5701,ABC只能用于HLA-B*5701阴性者,使用时应密切观察ABC的超敏反应。在肌酐清除率小于60 mL/min时应避免使用TDF;对于合并乙型肝炎的患者,应使用含有TDF+3TC或FTC的方案。LPV/r临床用药经验多,但消化道反应可能比较明显,RAL的孕妇临床使用经验相对较少,但疗效显著,可快速降低病毒载量。

(1)改造精馏高沸塔,提高PVC树脂产品质量。

精馏高沸塔是利用物料的沸点不同,分离除去粗氯乙烯中的高沸物——二氯乙烷。二氯乙烷是活泼的链转移剂,对PVC产品质量的影响很大。二分厂氯乙烯单体中的二氯乙烷含量基本为100 μg/g,虽然在指标控制范围内,但仍然达不到国内先进工艺水平。二分厂通过行业对标,经现场调研、讨论,科学研究,决定对精馏高沸塔进行改造。2017年10月,利用大修的机会,二分厂将2套精馏高沸塔拆除,更换为1套新的高沸塔。改造后,氯乙烯单体中二氯乙烷含量降为0.5 μg/g,达到了行业先进水平,PVC树脂质量明显提高,热稳定性由295~447 s提高到315~385 s,平均聚合度波动范围由1 303~1 331缩小到1 310~1 332,分散剂用量由84 μg/g降为48 μg/g,每年可节约费用10万元。

(2)改造乙炔预冷器,解决生产瓶颈问题。

乙炔预冷器是乙炔气从发生器出来后的第1道冷却、洗涤装置,预冷器降温、洗涤效果不好会造成乙炔气温度高、电石泥浆含量多;电石泥浆随着乙炔气进入乙炔冷却塔,会使冷却塔塔盘及填料堵塞,造成发生器出口压力高、水洗系统温度高,存在安全隐患的同时会导致硫酸单耗升高。现场岗位人员在检修、清理预冷器过程中总结经验、认真研究,提出了乙炔预冷器的改造方案,并自己画草图,外委加工,将乙炔预冷器加水喷淋嘴改造为“金字塔”式降温溢流水盘,将加水管加至塔顶,经扁钢层溢流至下层扁钢,乙炔气由下往上流动,能全面地被水洗涤,增加了换热和洗涤面积。2017年9月,二分厂利用发生器维修保养机会逐台对发生器预冷器进行改造,乙炔气中夹带的电石泥浆大量减少,硫酸单耗由8.7 kg降至8.1 kg,每月节约硫酸18.3 t,同时发生器压力也有所降低,消除了安全隐患。

对于林场的林木种植而言,一般都是在较大面积中进行种植规划,而单一的林木种类占据大面积的林地,会造成林地的生态系统单一,不仅对林木的生长没有好处,反而还会引发许多病虫害的发生。因此,应在林场内搭配种植适宜该地区土壤、地势环境的其他林种,在满足两种林木没有较大竞争性的情况下,这种混合林的林区生态营造,能够对速生桉树的生长提供更好的条件,满足林区内生态系统的稳定性。

(3)回收利用聚合母液水,降低水消耗。

聚合装置中每天产生母液水970 t左右,流量为35~40 m3/h,电石水解回用20 m3/h,其余全部作排污处理,污水处理压力较大。因此,二分厂于2017年8月提出回收利用母液水方案,增加母液水沉降装置。2017年11月,母液水沉降装置投用。母液水从干燥工序的离心机出来后直接进入母液水沉降装置,分离出来的PVC树脂用泵送至浆料槽,上清液经循环水换热器冷却至40~50 ℃后,进入母液水槽,用作聚合出料喷淋打水和过滤器高压冲洗水,一方面可以降低去离子水的消耗(由970 t/d降为700 t/d),按照去离子水单价10元/t计算,1年节省费用89万元;另一方面可以回收一部分PVC树脂(约70 t/a),实现经济效益35万元/a,达到了减污增效的目的。

 
《聚氯乙烯》 2018年第03期
《聚氯乙烯》2018年第03期文献

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